反滲透純水設(shè)備膜元件產(chǎn)水管為什么會破裂?
發(fā)布時間:2014-10-21 14:30:38來源:純水設(shè)備瀏覽次數(shù):3071
案例分析:
有一個520立方米/小時的反滲透項目,分成4套裝置,每套裝置的產(chǎn)水量為130立方米/小時,設(shè)計采用美國海德能公司的低壓高脫鹽率CPA3反滲透膜,設(shè)計回收率為75%,每套裝置采用8英寸CPA3膜元件144支,(16:8)*6排列,給水含鹽量1200mg/L,溫度為25攝氏度,按照公司的設(shè)計軟件的設(shè)計計算,在初始運行時,其系統(tǒng)脫鹽率應該在98%以上,運行壓力應該不高于1.1MPa。
在反滲透純水設(shè)備系統(tǒng)運行前的沖洗階段即發(fā)現(xiàn)產(chǎn)水流量很大,在超純水設(shè)備系統(tǒng)運行時,系統(tǒng)脫鹽率很低,幾乎無脫除效果,工程公司在現(xiàn)場對每一支壓力容器的產(chǎn)水電導率進行了測試,測試結(jié)果表明,所有壓力容器的產(chǎn)水電導率均很高,并且第一段壓力容器的產(chǎn)水電導率基本與第二段壓力容器的產(chǎn)水電導率相同,因而認為壓力容器內(nèi)存在密封圈泄漏的可能性。為了確認是否存在密封圈泄漏,現(xiàn)場決定首先拆卸其中一套裝置中的反滲透膜元件進行驗證,但隨即發(fā)現(xiàn),該套純水裝置中幾乎所有膜元件的中水管(產(chǎn)水管)均出現(xiàn)了碎裂,不言而喻,中心管的碎裂造成了系統(tǒng)的泄漏。膜生產(chǎn)廠家隨即派出技術(shù)人員去現(xiàn)場了解情況,并收集代表性樣品送到總部進行分析,分析結(jié)果表明,中心管的碎裂是由于用戶在安裝時使用了不恰當?shù)臐櫥瑒?,該潤滑劑與由高分子材料制成的膜元件中水管發(fā)生了反應,同時由于安裝時的應力作用,造成了膜元件中心管的破裂。
結(jié)論:
根據(jù)膜元件廠家的建議,熱河任何時候不允許使用石油類(如化學藥劑、凡士林、潤滑油及潤滑脂等)的潤滑劑用于潤滑O型密封圈、連接管、接頭密封圈及濃水密封圈。允許使用的潤滑劑只有水或甘油。